湿法脱硫技术(增湿塔在湿法脱硫中的应用实践)
水泥生产中产生的二氧化硫排放浓度受原燃料成分影响很大。由于各地原料含硫量的差异,水泥生产线需要根据当地的原料制定不同的配料方案,导致各地生产线二氧化硫排放量的差异。不考虑原料的极高含硫量(使用大量高硫石灰石等。),石灰石在生料粉磨中不断产生的新鲜表面,足以去除水泥生产过程中产生的大部分二氧化硫,但一旦停止粉磨,不增加外界干预,二氧化硫就很容易超标。某公司有两条4000t/d新型干法水泥熟料生产线。由于配料方案的改变,生料磨停机时,二氧化硫浓度会出现异常波动,甚至超标。
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转换方案
目前脱硫技术主要有干法脱硫、半干法脱硫和湿法脱硫。干法脱硫工艺包括反应物喷射、热生料喷射等。半干法脱硫工艺主要是喷雾干燥脱硫;湿法脱硫包括氨法脱硫、双碱法脱硫和石灰石-石膏法脱硫。其中湿法脱硫工艺脱硫率高,成功案例多,操作条件相对方便。
但考虑到该公司二氧化硫的波动受一段时间配料方案的影响,只有生料磨停机,二氧化硫才会超标。如果再建脱硫塔,成本更高,利用率低。经过公司技术团队的论证,结合投资和运行成本的分析,我公司利用现有的增湿塔(作为湿法脱硫的脱硫塔)进行改造,采用石灰湿法脱硫。熟石灰作为脱硫吸收剂,将原增湿塔水箱分成两部分,一部分加水和石灰,另一部分储存清水;在石灰水罐中,安装高压风管,用高压空气吹动石灰水,防止石灰在水中沉淀;用压缩空气体代替机械搅拌,搅拌更均匀,石灰水充分均质,无死角。
石灰水通过管道进入增湿塔的喷枪,在增湿塔内改变现有喷枪的角度,喷枪喷射石灰水(氢氧化钙)作为还原剂,在窑尾与烟气中的二氧化硫反应,脱除烟气中的二氧化硫。
增湿塔水箱的改造如图1所示。系统启动时,需要提前打开石灰水阀门,关闭清水箱阀门。
图1加湿塔水箱改造示意图
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转化效应
图2 ~图4为改造前原料磨停机后二氧化硫瞬时超标情况。生料磨正常启动时,二氧化硫在线数据显示在0-10mg/m之间,生料磨完全停机时,二氧化硫浓度瞬间从2 mg/m上升到189 mg/m,处于不可控状态,没有下降趋势,在189-225mg/m之间波动,新改造的脱硫设施启动后,按停机时间计算石灰用量, 将水和石灰粉按照1:3的比例充分搅拌,启动脱硫塔,使用6支喷枪进行喷涂。 效果很明显。二氧化硫浓度由189 ~ 225mg/m降至40 ~ 60mg/m,排放平稳可控,未超标。
图22018年4月停磨启动脱硫系统控制后SO浓度曲线
图3 2018年5月停磨启动脱硫系统控制后SO浓度曲线
图4 2018年7月停磨启动脱硫系统控制后SO浓度曲线
对生料磨停机后和使用氢氧化钙脱硫时的窑尾灰进行取样分析,可以看出,生料磨停机后,未安装脱硫设施的窑灰中SO含量为0.65%,使用脱硫设施后,窑灰中SO含量为1.15%,主要为 *** 钙。获得稳定的高硫窑灰后,根据实际情况将窑灰酌情掺入水泥外加剂,有效控制了二氧化硫的排放,降低了生产成本。
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基于增湿塔和增湿塔喷枪的脱硫方案投资小,脱硫效果明显。可根据生料磨停机计划和二氧化硫排放情况灵活启动运行,无需花钱建设其他脱硫设施或添加脱硫剂即可控制二氧化硫。该改造项目在我公司已投入运行两年,未对增湿塔造成不利影响,可作为类似生产线改造的参考。